长期以来,某炼钢厂使用12吨中频感应电炉熔化钢水,由于现场工况较为恶劣,且电炉时常超负荷运行,结果发现线圈表面的绝缘漆脱落和碳化的现象比较严重,且线圈时常出现打火,偶尔出现匝间短路的情况,导致炉子的电耗相比同类电炉偏高,且熔化效率低下。
节能降耗,提高生产,创造企业的最好利润,提升企业的市场竞争力。钢厂向北京志盛威华化工有限公司技术员毕工咨询后,在向对方详细了解了现场工况后,分析了可能造成这种情况的原因:
1)线圈的绝缘能力差,其表面使用的绝缘漆属于常规绝缘漆,由于电炉的使用工况比较恶劣,现场发现绝缘漆的脱落和碳化现象严重,可能是由于如下的原因导致:
a)炉役后期,炉内耐火材料变薄,辐射到线圈上的热量增加,线圈工作的环境温度变高,普通的绝缘漆没有耐高温的性能,易于被碳化。
b)电炉在出钢时,钢渣飞溅到感应炉线圈上,线圈表面的绝缘漆被直接破坏。
c)熔融的钢水从耐火材料的渗出,直接接触到线圈表面,立即将线圈表面的绝缘层破坏。且由于当前的绝缘漆没有耐高温的性能,不能对线圈起保护作用,渗出的高温钢水极易将线圈直接烫穿,线圈上深刻的伤痕也证明了这一点。
d)线圈所处的环境气氛腐蚀性较强,普通的绝缘漆无法有效抗腐蚀,易于变质脱落,失去绝缘能力。
2)工厂的金属粉尘比较严重,由于线圈表面失去绝缘能力,粉尘附着在线圈表面形成导体,导致线圈短路和打火现象严重。
3)线圈的局部有冷却水渗漏现象,在线圈表面没有绝缘能力的情况下,导通线路,导致线圈打火。
因此,中频感应电炉熔化能力下降,电耗增高的主要原因可以归结为线圈表面的绝缘能力下降,不能有效防止匝间短路,线圈打火,电流泄漏等现象的发生。因此要提高电炉熔化能力,降低电耗和避免不必要的电能浪费,必须要重新处理线圈表面,使其具有良好的绝缘效果,并且能够耐高温,耐腐蚀,对线圈受高温冲击具有一定的保护作用。
基于此,我们向客户推荐了丰台区东铁营的志盛威华公司自主研发生产的ZS-1091耐高温陶瓷绝缘涂料。该涂料是专用于感应炉线圈的耐高温绝缘涂料,分高温(1800℃)和低温(600℃)两种。绝缘涂料可在被涂物体表面形成一层具有较高体积电阻率,能承受较强电场而不被击穿的陶瓷涂层。该涂层具有较高的机械强度和良好的化学稳定性,能耐老化,耐水,耐化学腐蚀;同时还具有耐机械冲击和热冲击性能,该涂层可在相应的工作温度内下连续工作。